中原新闻网长治讯(常伟 程旭 李玲)今年以来,潞安化工余吾煤业公司积极鼓励员工围绕安全生产开展“五小”创新活动,不断创新精益化管理新路径,员工立足岗位、集智集策,掀起了小创新、小技改的热潮。
溜槽改造增效益
“红飞,上次和你说的2001刮板机机头溜槽问题,能不能想办法解决一下?”
该公司选煤厂2001刮板机机头溜槽在煤流线上起着承上启下的转载作用,上方是2001刮板机,下方是2号缓冲仓上口,整个溜槽属于焊接结构,内部为不锈钢耐磨衬板,外部为低碳合金结构钢板。由于溜槽长期受原煤摩擦,导致底板磨损严重,不仅已经把内部耐磨衬板磨透,而且外面钢板也有多处磨透,虽经多次补焊,但效果不好。
如何降低检修作业过程中的安全风险?
如何确保2001刮板机机头溜槽安全可靠?
……
针对这一问题,该公司四大件科经现场调研,就提出了“在原溜槽下方增加两段缓冲包装置”的建议。结合溜槽受力情况,把旧溜槽下层板切割下来,改为两块相对较小的缓冲装置,用法兰固定连接至下溜槽受力较大的部位。缓冲包内充满原煤后,后面的煤流将不与溜槽底部金属接触,从而起到保护溜槽的作用。通过加工改造,该装置容易安装维修,且增加了溜槽下衬板使用寿命,减少频繁更换下衬板的次数,提升了经济效益。
“原来的溜槽结构每半年就需更换溜槽衬板一次,更换衬板时需动火作业,风险系数高且作业时间长,改成现在的缓冲包结构后,使用时间延长至3年且因更换连接方式,更换维修也方便了,节省维修费用近7万余元。”该公司四大件管理科王应洲高兴地说道。
“可升降式转运小车”效率高
“这个小创新省时又省力,而且降低了安全风险,效率也提高了很多。”该公司供电三队检修工自主设计出了一种“可升降式高爆开关断路器转运小车”,得到了员工们的赞誉。
高爆开关是煤矿井下变电所布置的最重要电气设备,是高压供电系统中重要组成部分。高爆开关主要由隔爆箱和断路器小车两大部分组成。
过去井下变电所在检修高压永磁隔爆开关时,为快速处理故障,经常会直接更换断路器小车,一个高爆开关断路器小车重量较重约为180斤,劳动强度大,工作效率低,因此亟需设计一种既能节省时间,又能降低劳动强度的工具。
面对检修高压永磁隔爆开关时遇到的难题,该队成立了技术攻坚小组,依托技术骨干,多次现场讨论、调整方案,最终设计出一种“可升降式高爆开关断路器转运小车”。
据了解,“可升降式高爆开关断路器转运小车”由底座、连杆机构、升降调节机构、转运平台四部分构成。在检修高压永磁隔爆开关时,因转运平台上有固定滑轨,可以很轻松将断路器小车拉至转运小车上,并利用升降调节机构进行装卸。
此工具亮相后,不仅缩短了故障处理时间,保证了检修人员的安全性,而且日常检修岗位人数也由原来的2人降至1人,节省了人力成本。
截至目前,该公司自主设计的“五小”创新成果450余项,其中大部分成果被应用到实际工作中,有效化解了安全生产中的技术难点和设备缺陷,降低了员工的劳动强度,提升了工作效率,同时还取得了可观的经济效益。
一项项的小改小革,都是该公司践行“算账”文化的生动写照,实现精益化管理的有效途径。下一步,公司还将在“省”字上下功夫,牵住创新“牛鼻子”,引领增效“新时尚”,积极推进全员创新、岗位创新、自主创新,力争在精益化管理方面做出更大的贡献。