近期,潞安化工余吾煤业公司针对硫化器水包打压方式进行了技术改造,保证了水包加压板打压完成后,能够直观的发现水包加压板泄压情况并及时进行补压。
该公司皮带二队在北翼主皮带进行硫化接头检修作业时,发现水包加压板泄压,造成硫化口大面积起泡,容易造成抽绳现象发生,导致硫化接头质量不合格。
该队组织技术人员进行现场调研后,针对水包打压方式进行了技术改造,在硫化器的水包加压板注水口处单独加装压力表与单向阀一体装置,保证水包加压板初次打压完成后,能够直观的发现水包加压板泄压情况。
“此前的水包加压板打压方式,整套硫化器材需要三块水包加压板,一台打压泵控制三块水包加压板,操作时逐一对水包加压板进行注水打压,且只能从打压泵上观测水包压力,操作比较频繁。我们通过改造,制作了集成导通阀,一个口为打压进水口,剩余四个为水包注水口,连接截止阀,将压力表焊接在三通上,实现了一台打压泵同时控制三个水包加压板,注水加压时间明显减少。”该公司皮带二队技术副队长郭淑斌说道。
硫化器水包打压方式技术改造之后,和以前的水包打压方式相比,该套装置节省了1/2的加压时间,可以随时观测硫化过程中的水包内压力变化情况,避免了重复接管的作业流程,使用状况良好。
李春林 程旭 王杨